日前,西北油田工程院与采油二厂在塔河12区联合开展了矿物绝缘电缆加热降粘先导试验再获成功。试验井TH121101井截至目前累计产油549.7吨,不含水,累计节约稀油238.6吨

2015-09-01 00:00:00 · 网络 阅读:338
      日前,西北油田工程院与采油二厂在塔河12区联合开展了矿物绝缘电缆加热降粘先导试验再获成功。试验井TH121101井截至目前累计产油549.7吨,不含水,累计节约稀油238.6吨

      日前,西北油田工程院与采油二厂在塔河12区联合开展了矿物绝缘电缆加热降粘先导试验再获成功。试验井TH121101井截至目前累计产油549.7吨,不含水,累计节约稀油238.6吨。

   电加热降粘工艺由于其有效期长,节约稀油成本相对较低,具有较大发展潜力。塔河油田前期进行了电加热杆、空心杆闭式热流体循环等物理加热降粘试验,由于热能转换率较低且维护困难,未进一步投入应用。

   矿物绝缘电缆由优质铜芯与氧化镁绝缘材料制成,相对电加热杆具有加热功率大、热转换效率高、无故障运行时间长以及电缆使用寿命长的特点。其主体工艺是将矿物绝缘电缆内置于空心杆中,伴随抽油杆下入井中,然后配套地面电气设备流程,通过调试直至平稳运行。

   塔河油田首次在TH12177CH井开展先导试验,节约稀油3606.1吨、节约稀油率67.6%。此次在TH121101井开展第二次矿物绝缘电缆加热降粘先导试验,电缆下深1986.14米。初期调试井口温度由23℃升高到56℃,日产油24吨。在调整掺稀比评价的过程中,日产油26吨,日掺稀油量较大幅度下降,目前掺稀比维持在1.2左右,较试验之前降低25%。

   矿物绝缘电缆电加热降粘工艺的成功试验乃至应用,对目前西北油田解决掺稀油缺口问题有一定的借鉴意义。


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